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株洲安川伺服驅(qū)動器報(bào)價

來源: 發(fā)布時間:2021-10-26

伺服驅(qū)動器維修分主板(又叫CPU板)、驅(qū)動板和主回路維修三大塊,主板維修**難,除了早期的直流伺服和部分交流伺服驅(qū)動器采用模擬電路做主板電路外,絕大部分伺服驅(qū)動器采用DSP為主的數(shù)字電路做主板控制**電路,所以伺服驅(qū)動器的主板集成度非常高,元件很小很密,電路一般有很厚的涂層保護(hù)膜,這些對維修工程師的動手能力和判斷能力是一個很大的考驗(yàn),一般維修過程是先通過**等溶劑溶解涂層后再做電路**,DSP元件資料獲取成了能否修復(fù)主板的關(guān)鍵,如果有完整DSP資料,維修工程師可以大概理清楚該伺服主板的晶振、上電復(fù)位流程和各種I/O、A/D、D/A的工作狀態(tài),這樣在主要方向確認(rèn)的基礎(chǔ)上再分析**電路成功的幾率就很高了上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,有什么疑問,保持電話溝通!株洲安川伺服驅(qū)動器報(bào)價

三菱FR主軸驅(qū)動器低速時出現(xiàn)尖叫的故障維修


故障現(xiàn)象:一臺使用三菱公司FR-SF-11K主軸驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)備,在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)尖叫,但高速時運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

分析與處理過程:為了進(jìn)一步分析原因,維修時將主軸驅(qū)動器的00號參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行開環(huán)運(yùn)行,轉(zhuǎn)動主軸后,無上述現(xiàn)象,考慮到高速運(yùn)行正常,可以認(rèn)為主軸驅(qū)動器和主軸均無問題,故障屬于調(diào)整不當(dāng)。調(diào)整步驟如下:

1)用直流電壓表(毫伏檔)測量SF-CA板CH40與CH9測量端的電壓,電壓表顯示91mv。

2)調(diào)整VR2使HC40與CH9間的電壓小于5mv(為0V)。

3)測量CH41與CH9間的電壓,此時實(shí)際電壓表顯示65mv。

4)調(diào)整VR3,使CH41與CH9間的電壓值小于5mv。

在進(jìn)行以上調(diào)整后,再次開機(jī),故障消失,主軸系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。


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驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺配套某系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時主軸運(yùn)行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報(bào)警。

分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動回路故障、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換熔斷器后機(jī)床恢復(fù)正常。但機(jī)床正常運(yùn)行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。

由于故障重復(fù)出現(xiàn),證明該機(jī)床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報(bào)警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:

①    主軸驅(qū)動器控制板不良。

②    連續(xù)過載。

③    繞組存在局部短路。

在以上幾點(diǎn)中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際加工情況,過載的原因可以排除。考慮到換上元器件后,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良的可能性已較小。因此,故障原因可能性zui大的是繞組存在局部短路。

維修時仔細(xì)測量繞組的各項(xiàng)電阻,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對地短路。

拆開檢查發(fā)現(xiàn),內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復(fù)正常。

再次更換元器件后,機(jī)床恢復(fù)正常,故障不再出現(xiàn)。

伺服驅(qū)動器廣泛應(yīng)用于注塑機(jī)領(lǐng)域、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域等。

1、伺服控制器通過自動化接口可很方便地進(jìn)行操作模塊和現(xiàn)場總線模塊的轉(zhuǎn)換,同時使用不同的現(xiàn)場總線模塊實(shí)現(xiàn)不同的控制模式(RS232、RS485、光纖、InterBus、ProfiBus),而通用變頻器的控制方式比較單一。

2、伺服控制器直接連接旋轉(zhuǎn)變壓器或編碼器,構(gòu)成速度、位移控制閉環(huán)。而通用變頻器只能組成開環(huán)控制系統(tǒng)。

3伺服控制器的各項(xiàng)控制指標(biāo)(如穩(wěn)態(tài)精度和動態(tài)性能等)優(yōu)于通用變頻器。

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采用伺服驅(qū)動器—電動機(jī)互饋對拖的測試平臺

這種測試系統(tǒng)由四部分組成,分別是三相PWM整流器、被測伺服驅(qū)動器—電動機(jī)系統(tǒng)、負(fù)載伺服驅(qū)動器—電動機(jī)系統(tǒng)及上位機(jī),其中兩臺電動機(jī)通過聯(lián)軸器互相連接。被測電動機(jī)工作于電動狀態(tài),負(fù)載電動機(jī)工作于發(fā)電狀態(tài)。被測伺服驅(qū)動器—電動機(jī)系統(tǒng)工作于速度閉環(huán)狀態(tài),用來控制整個測試平臺的轉(zhuǎn)速,負(fù)載伺服驅(qū)動器—電動機(jī)系統(tǒng)工作于轉(zhuǎn)矩閉環(huán)狀態(tài),通過控制負(fù)載電動機(jī)的電流來改變負(fù)載電動機(jī)的轉(zhuǎn)矩大小,模擬被測電機(jī)的負(fù)載變化,這樣互饋對拖測試平臺可以實(shí)現(xiàn)速度和轉(zhuǎn)矩的靈活調(diào)節(jié),完成各種試驗(yàn)功能測試。上位機(jī)用于監(jiān)控整個系統(tǒng)的運(yùn)行,根據(jù)試驗(yàn)要求向兩臺伺服驅(qū)動器發(fā)出控制指令,同時接收它們的運(yùn)行數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行保存、分析與顯示。

對于這種測試系統(tǒng),采用高性能的矢量控制方式對被測電動機(jī)和負(fù)載設(shè)備分別進(jìn)行速度和轉(zhuǎn)矩控制,即可模擬各種負(fù)載情況下伺服驅(qū)動器的動、靜態(tài)性能,完成對伺服驅(qū)動器的多方位而準(zhǔn)確的測試。但由于使用了兩套伺服驅(qū)動器—電動機(jī)系統(tǒng),所以這種測試系統(tǒng)體積龐大,不能滿足便攜式的要求,而且系統(tǒng)的測量和控制電路也比較復(fù)雜、成本也很高

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故障現(xiàn)象為:一旦啟動,步進(jìn)驅(qū)動器外接保險(xiǎn)絲即燒毀,設(shè)備不能運(yùn)行。維修人員在檢查時,發(fā)現(xiàn)一功率管已損壞,但由于沒有資料,弄不清該管的作用,以為是功率驅(qū)動的前置推動,換上一功率管,通電后,保險(xiǎn)再度被燒,換上的管子亦損壞。經(jīng)專業(yè)維修人員檢查,初始分析是對的,即保險(xiǎn)一再熔斷,步進(jìn)驅(qū)動器肯定存在某一不正常的大電流,并檢查出一功率管損壞。但對該管的作用沒有弄清楚。實(shí)際上該管為步進(jìn)電機(jī)電源驅(qū)動管,步進(jìn)電機(jī)為高壓起動,因而要承受高壓大電流。靜態(tài)檢查,發(fā)覺脈沖環(huán)形分配器的線路中,其電源到地端的阻值很小,但也沒有短路。根據(jù)線路中的元器件數(shù)量及其功耗分析電源到地端的阻值不應(yīng)如此之小,因此懷疑線路中已有元器件損壞。株洲安川伺服驅(qū)動器報(bào)價